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“革新能手”杨福龙(图)
//www.auribault.com2013-12-11来源: 中工网
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    改进生产工艺 提高生产效率

    天下无难事,只怕有心人。杨福龙为了提高工效,他数次在机床边深思,当他发现车床的转速和走刀量要比镗床快很多,用车床按上工装比镗床快数倍,于是他就想以镗床加工改为车床加工。有了初步的想法之后,杨福龙便开始着手实现他的这个想法,由于他白天工作时间要带班生产,还要带徒弟,他只能用自己的休息时间来搞革新,同时他把自己的设想与车间的师傅们讨论,在试验过程中遇到的难题与同事们共同研究解决,经过90多个日夜的反复试验,终于成功了,这证明了车床加工工效比镗床快3倍。

    下决心破难题。但是,革新并不是一帆风顺的,在革新的过程中,遇到了许多技术方面的难题。首先是模轮压板直径加大至1570mm后,高度为600mm,厚度单边为7mm,在加工过程中,工件不是跑偏就是中心点对不上,加工出来的工件通常报废率高达50%,给加工造成很大的困扰,不仅是成本高、工效提不上来,遇到了难题,杨福龙没有灰心,没有退缩,而是向书本寻找答案,晚上翻阅他在技工学校学习的知识,并向老师傅请解决办法,他反复利用夹具固定的方式试验,虽经过4次改进,都不如人意,于是他向公司从事工艺的老前辈颜旭明师傅请教,把自己遇到的难题告诉他,请他指教解决办法。颜师傅建议他可以尝试多点活动可调方式,经过颜师傅的指点,杨福龙茅塞顿开,终于有了解决思路,于是与同事一道开始了研究和试验:他们首先找到了问题的关键所在,就是工件薄而大,加工起来容易变形,要保证合格率,就必须减少变形,针对这个问题,他们先将一个花盘底板工装固定在卡盘上,接着,在工件上钻10个M10的螺丝孔,这样就能把工件固定在花盘上了。解决了工件位置固定的问题之后,又产生了新的问题,因为工件高而薄,在加工过程中会发生抖动,为了防止拉动产生的位置偏移,他们采用了多点活动可调支架以应对,这样就可以进行重复定位,保证加工质量。此外,他们为了减少机器摩擦和切削的阻力,在车力上加大加宽,在各工种老师傅的协同下,功夫不负有心人,经过反复试验加工,最终这套压板工装成功了。公司采用了这套压板工装加工工件后,既保证了加工质量,效率还提高了3倍以上。

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